電機功率核算對絕熱壓縮N=11634FBp1V1K/(K-1)即N=F7p1V17=11634BK/(K-1)式中N壓縮機理論功率消耗F中間冷卻器壓力損失校正系數,對于二段壓縮F=1108B壓縮段數B=2E總壓縮比E=6p1入口壓力(絕)kgf/cm2p1=11004kgf/cm2V1容積流量V1=614m3/min則7=11634BK/(K-1)=11634@2@1115/(1115-1)<6(0115/2@1115)-1>=3111N=1108@3111@11004@614=21185kW實際消耗功率NS=N/(GgGc)式中Gg機械效率對于小型壓縮機,Gg取019Gc傳動效率直聯Gc=110故NS=23198kW對于原動機功率考慮10%25%的裕量即Nd=11101125取Nd=1125NS=30kW則Nd=30kW<55kW原動機功率從以上核算結果可以看出,該壓縮機用于回收低壓瓦斯,終端排氣溫度及電動機功率滿足所需,是可行的。
系統改進因輸送介質組分性質及流程的改變,故有必要對該系統進行相應地改進,以便適合輸送新的介質。增加脫水能力低壓瓦斯組分較復雜,且常常帶液。往復壓縮機不能壓縮液相,介質帶液,易造成液擊,輕者擊壞閥片,重者損壞缸體。為了避免此事故發生,在壓縮機入口管網上增設一臺3194m3脫液罐,增加了脫水能力,保護了機組。
變更工藝聯鎖原工藝聯鎖為壓縮機自動開停與3000m3烷基化原料儲罐壓力聯鎖?,F壓縮機改抽低壓管網后,原工藝聯鎖停用。為保護低壓管網不被抽癟及壓縮機不憋壓,依據實際在壓縮機出入口處增設工藝聯鎖功能,當入口壓力低于015kPa或出口壓力大于017MPa時,壓縮機自動停機。
改造后的運行情況該系統自2000年8月投用以來,運行平穩,安全可靠。其中壓縮機的主要運行參數。經濟性分析利用烷基化原料壓縮機回收低壓瓦斯,不僅可以平衡全廠過剩瓦斯,消滅火炬,而且具有可觀的經濟效益。
直接效益據測算,每臺烷基化原料壓縮機的運行費用為1717元/h.根據設計容積流量,該壓縮機每小時可回收瓦斯384m3/臺,按2元/m3計算,若2臺同時使用,扣去運動費用后,每小時可創效1500元。
間接效益低壓瓦斯的回收利用,節省了放空燒掉消耗的大量霧化蒸汽及水封罐補水用水量。據估算,一項,每年可節約蒸汽114萬t,新鮮水400t,折合80余萬元/年。同時減少了進入排水車間的含油污水量,降低了下游的處理費用。社會效益該壓縮機的投用,基本上消滅了火炬使用,減少了瓦斯放空量,降低了煙塵,噪聲的污染,產生了良好的社會環保效益。
結論與建議利用烷基化原料壓縮機回收低壓瓦斯,在技術上是可行的,在經濟上也較合算,它的改造投用,產生了良好的綜合效益。低壓瓦斯與烷基化原料氣相比,常常攜帶催化劑粉塵等雜質,建議在壓縮機入口增上一組過濾器,便于在不停機的情況下切換使用。
文章來源高壓空氣壓縮機http://www.gohi936.com/xw/news/show.asp?id=424
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